猛禽3发动机的3D打印进化与实战考验——星舰V3首飞复盘
5月23日,SpaceX的V3版“星舰”顺利完成首飞测试,同时这也是全新的猛禽3发动机首次执行实际飞行任务。
本次任务里,星舰一级配备33台猛禽3发动机,二级搭载6台。笔者查询到,它的起飞总重量为5533吨!
39台发动机接力,成功将载荷送入预定轨道,但整个飞行过程中也出现了多处发动机异常。

在起飞后大约1分45秒时,一级火箭的1台发动机出现异常关机,好在此时已经越过了最大动压区;不过,凭借充足的推力冗余设计,这次故障并没有影响星舰继续飞行。但一级火箭在返回过程中,多台发动机重启失败,最终导致失控,坠入海面。
有分析指出,在上升阶段出现异常的发动机,在前期飞行过程中出现了结构损伤。

二级火箭点火后,同样有1台发动机出现了异常关机,剩余5台发动机通过延长工作时间完成了任务。在返回阶段,依靠2台发动机完成精准软着陆溅落。
中国航天报指出,V3版“星舰”首飞可圈可点,但也暴露出新一代猛禽3发动机仍需改进。
即便如此,猛禽3发动机仍然是代表了非凡的改变。在本次发射前,SpaceX就放出了早期星舰和当前版本的对比图,业内外无不惊叹于其外观的巨大改变。

早期星舰一级搭载搭载29台猛禽1/2代发动机,可以看到外围布满了杂乱的管道和线路;而“现代版”的星舰发动机排列紧凑,外部几乎看不到杂乱管线。这种高集成度、简洁有序的画面,看起来相当解压。
猛禽发动机的演变,证明了3D打印在零件整合和系统优化方面的强大力量。从1代猛禽到3代猛禽,SpaceX对该技术的应用不断加强。

报道指出,猛禽1发动机大约40%的质量采用3D打印技术生产,其中包含涡轮泵和喷油器部件,使生产时间缩短了70%。
猛禽2发动机把原本需要100多个零件组装的结构,进行了一体化设计和3D打印,这意味着焊缝和螺栓的大量减少,不仅让重量因此减轻了450公斤,泄漏风险也大大降低,同时推力也得到了提升。
猛禽3发动机对3D打印技术的的应用更加激进,它完全取消了独立的隔热罩,采用了内部一体化的管路和再生冷却通道,相比猛禽2重量减轻了7%,推力提升了21%,燃油效率提升了10%。

可以说,3D打印让猛禽3发动机实现了传统加工手段难以企及的集成度和性能突破。
而且这种好处还体现在研发效率上,3D打印技术的使用使制造时间再缩短了50%,同时支持了超过300次的快速设计迭代。
作为首次飞行试验,猛禽3发动机顺利将载荷运至目标高度,但也暴露出来了一些问题。毕竟,星舰本身的问题也在不断解决和优化,猛禽3的问题也终将得到解决。
注:本文由3D打印技术参考创作,未经授权,谢绝转载。#spacex #3D打印